北元集团热电分公司:抓牢“紧日子” 奔赴“好日子”

今年以来,北元集团热电分公司牢固树立“用‘紧日子’过‘好日子’”的理念,以“一切成本皆可降”的执着,刀刃向内,聚力攻坚,从点滴节流到创新创效,精准破解能耗痛点,让降本增效理念落地生根、开花结果。
找准增效“发力点”
“从本月起,电耗、水耗、液氨消耗实行班组级统计,排名直接纳入值际考核!”“提升发电负荷时,必须同步测算空冷岛电机运行的经济性……”在热电分公司二楼会议室里,“厚植‘四种经营理念’”主题大讨论正热火朝天。各级管理人员、基层班组长围绕“怎么把钱花在刀刃上”“如何让每度电都产生价值”等问题,从工艺优化、设备管理、班组创效三个维度深钻细研,在思想碰撞中凝聚“精打细算”的共识。
为了让理念落地见效,热电分公司精准查摆能耗偏高、流程冗余等6类关键问题,梳理形成10项针对性措施、3个优秀实践案例及5条“金点子”,为降本增效绘制清晰“路线图”。同时锚定年度单耗指标,将煤耗、电耗、液氨消耗等细化至班组、落实到个人,与各专业管理专员签订“责任状”,通过月度指标考核与绩效奖惩联动的工作机制,倒逼各项消耗指标精准管控,管理效能显著提升。
把好质量“关键点”
“灰太湿容易粘车卸不干净,太干又会造成扬尘污染,配比必须严格按标准来!”在脱硫车间的搅拌机旁,管理专员刘瑞正叮嘱岗位人员罗郎。“刘工放心,降本增效就得在这些细节上较真!”罗郎边调整阀门开度边回应。
生产运行班员是质量管控的“第一道岗”,他们的“绣花功夫”让公司实现“质量”与“效益”双提升。脱硫运行班组就是典型代表,针对脱硫灰外倒费用高的问题,班组人员反复试验,精准控制水压和阀门开度,总结最优搅拌配比,既解决了水分过大难以倾倒的难题,又避免了水分过低导致的扬尘问题,单此一项每月节省清运成本数千元。不仅如此,他们还在工艺关键节点“磨功夫”,通过成百上千次试验,总结出维持脱硫装置高效运行的“黄金参数”——最低脱硫布袋差压、最佳入口烟温控制值、锅炉风煤配比最优比例等,为提质增效注入源源不断的基层智慧。
深挖节约“潜力点”
“这台提升泵的变频器还能当备件用,别扔!”
“破损电源箱上的螺栓完好,拆下来留着!”
走进热电分公司检修车间,昔日杂乱的“废料堆”如今成了整齐的“资源仓”。设备管理中心汽机检修班班长杨文笑着说:“在我们这儿,没有绝对的废品,只有放错位置的资源。”
念好“紧箍咒”,算精“金算盘”,热电分公司引导员工向“修旧省钱”的思维转变,严把材料管控关和修旧利废关,大力推行自主检修模式。近日,检修团队自主完成锅炉磨煤机及空冷风机变频器安装项目,自主完成从设备拆解、部件检测到重新组装调试的全过程,节省外委费用20余万元。小到一颗螺丝的回收复用,大到大型设备的自主维修,员工们用斤斤计较的态度,让点滴节约汇聚成效益洪流。
以“紧日子”的实干打底,方有“好日子”的长远发展。热电分公司持续秉持创新理念,在深挖内潜中精打细算,在优化升级中提质增效,在降本增效的道路上笃定前行,书写企业高质量发展的新篇章。(北元集团供稿)
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